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台车回火炉短路问题的原因分析及解决措施

1.缘由剖析
  台车回火炉出产线要进行摩托车发动机齿轮、轴、连杆、销类的渗碳淬火和回火,以及曲柄的调质等,淬火介质为油。尽管淬火后回火前要对零件进行脱脂、清洁、 烘干,但因为脱脂及烘干的不彻底性,不免在工件上残存许多油及水分。在回火时随着温度的上升,油、水蒸发,因为回火炉炉内压力大于炉外,油、水往外溢出, 在炉外外表变为液体,从而使接线端子与外壳之间的绝缘体的电阻下降。当低到一定值时发作短路,绝缘体被击穿,接线端子与炉壳烧在一起,因为炉后有许多油 泥,这样短路时有时还导致着火,将衔接电线烧毁。

2.采取的办法
  从以上剖析可知,炉气之所以从接线处冒出是因为没有专用排气道。若添加排气道,就会减少以上疑问的发生。那么排气口设在何处呢?尽管气体往上走,但为了回 火时的均温性,要翻开电扇,在电扇的效果下,炉内气体呈循环状况,咱们以为将排气口开在工件架子的底部较好,这样也便于操作。后来咱们在购置的另一条多用 炉出产线上新添加了排气体系,将炉内气体引到室外。开始时,没设阀门B有些,直接将炉内油、水气排放到室外。其存在的疑问是:炉内油、水气流经炉外管子 时,因为管子温度低,油、水气变为液体,液体由管子接口处渗出,污染了室内环境,后来加上B有些,定时翻开B处阀门,将积存的油、水排出。回火时可根据需 要翻开或封闭阀门A.B。低温回火时可直接翻开阀门A与B,出产证明这对质量无不良影响。